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案例记录

河南综采面液压支架密封更换案例

河南某综采工作面液压支架千斤顶漏液导致支撑力不足,华隆技术人员现场诊断,确定密封件型号并提供聚氨酯密封件及更换指导。更换后支架保压试验合格,支撑力恢复至出厂标准,采煤效率提升。本案例详细回顾问题背景、判断过程、处理方式和跟进结论,为类似设备维护提供参考。

参考表

问题处置时间线

本表记录从问题发现到验收完成的关键阶段、问题表现、处理动作和结果,供客户了解处置全过程。

问题处置时间线
阶段问题表现处理动作结果记录
故障发现支架千斤顶漏液,支撑力不足矿方检修工初步检查,联系华隆技术支持确认密封件老化,需专业诊断
现场诊断立柱和千斤顶密封漏液,保压试验不合格华隆工程师现场检测,测量沟槽尺寸,确定密封件型号诊断报告:需更换全套立柱和千斤顶密封
密封件更换旧密封件老化,沟槽有杂质提供聚氨酯密封件,驻场指导更换,清洁沟槽更换完成,预压试验合格
验收测试需验证支撑力恢复情况24小时保压试验,记录压降压降小于5%,支撑力恢复至出厂标准

参考表

跟进结论与预防动作

本表总结问题根因、预防措施和关联标准,帮助客户建立长期维护计划。

跟进结论与预防动作
跟进点根因判断预防动作关联标准
密封件寿命密封件老化,达到使用寿命制定定期更换计划,每12-18个月更换一次MT/T 1164-2011 液压支架密封件技术条件
液压油清洁度液压系统杂质加速密封件磨损定期过滤液压油,更换滤芯,保持清洁度等级ISO 4406 液压油清洁度等级标准
备件管理现场无备用密封件,紧急采购延误建立密封件安全库存,常备常用型号企业内部备件管理规范
安装规范安装不当可能导致密封件损坏制定标准化安装流程,培训检修人员GB/T 25974.1-2010 液压支架检修规范

问题背景

河南某综采工作面,液压支架在长期使用后出现千斤顶漏液现象,导致支架支撑力不足,直接影响采煤推进效率。该矿使用的液压支架型号为ZY12000/28/63D,属于大型综采设备,密封件老化是常见问题。

漏液问题最早由当班检修工发现,支架在保压试验中压降超过标准,部分支架无法保持额定支撑力。矿方设备科初步判断为密封件失效,但不确定具体损坏部位和所需配件型号。

由于该工作面正处于生产关键期,停机更换会造成较大产能损失。矿方急需专业技术人员现场诊断,快速确定故障原因和更换方案,减少停产时间。

井下液压支架千斤顶漏液现场
井下液压支架千斤顶漏液,支撑力不足

判断过程

华隆技术团队接到矿方求助后,立即安排经验丰富的工程师携带检测工具赶赴现场。到达后首先对漏液支架进行逐架检查,记录每根立柱和千斤顶的密封状态。

通过保压试验和外观检查,确认主要漏液点集中在立柱密封和千斤顶密封部位。现场测量密封件沟槽尺寸,对照技术图纸确定密封件型号为ZY12000/28/63D配套规格。

进一步分析发现,密封件老化是根本原因,同时存在少量杂质进入液压系统加速磨损的情况。技术团队建议更换全套立柱密封和千斤顶密封,并推荐使用聚氨酯材质密封件,耐压40MPa,使用寿命更长。

处理方式

矿方认可诊断结论后,华隆立即从库存调取对应型号的聚氨酯密封件,包括立柱密封圈、千斤顶密封圈及配套防尘圈。同时提供详细的更换作业指导书和安装视频,确保现场人员正确操作。

考虑到矿方检修人员首次更换此类密封件,华隆加派一名工程师驻场示范。在工程师指导下,检修班按照标准流程拆卸旧密封、清洁沟槽、安装新密封件,并进行预压试验。

更换完成后,对每架支架进行24小时保压试验,记录压降数据。所有更换密封件的支架保压试验合格,24小时压降小于5%,支撑力恢复至出厂标准。采煤工作面随即恢复推进,效率正常。

华隆技术人员安装聚氨酯密封件
聚氨酯密封件安装过程,确保密封可靠

跟进结论

此次密封更换项目从现场诊断到更换完成用时3天,其中现场作业仅1.5天,有效减少了停产损失。矿方对华隆的快速响应和专业指导给予高度评价。

项目结束后,华隆技术团队向矿方提供了密封件维护建议,包括定期检查液压油清洁度、建立密封件备件库存、制定预防性更换计划等。矿方采纳建议,将立柱密封更换周期纳入年度维护计划。

该案例验证了聚氨酯密封件在综采工况下的可靠性,也为华隆积累了大型支架密封更换的现场经验。后续华隆与矿方建立了长期配件供应关系,定期供应密封件及其他易损件。

案例问题

液压支架密封件老化有哪些常见表现?

常见表现包括千斤顶漏液、支架支撑力下降、保压试验压降超标、立柱表面有油渍等。发现这些现象应及时检查密封件状态,避免影响采煤效率和安全。

更换密封件需要哪些准备工作?

需要准备对应型号的密封件(建议使用聚氨酯材质)、专用安装工具、清洁剂、润滑脂、保压试验设备。同时应准备更换作业指导书,必要时联系技术人员现场指导。